|
某船液压胶缆机故障分析及排除
1 故障现象
某船液压绞缆机采用定量泵一定量泊马达液压系统,油马达为活塞连杆式油马达。该船右舷液压绞缆机工作正常,左舷绞缆机不能运转,船方反映该绞缆机1年前由某修船厂修过,没修好,一直单绞缆机工作。启动油泵,操纵左舷绞缆机的换向阀,无论向收缆或放缆方向操作(滚筒上没缠缆绳),油马达均不转动,其油压已达到安全阀的开启压力。 2 故障原因分析 图1为该船绞缆机的液压系统原理图,该船的左、右舷两台绞缆机共用一套油泵和溢流间,右舷液压绞缆机工作正常,说明油泵和溢流阀没有故障。剩下的元件有手动换向阀、平衡阀、安全阀和旁通阀,由于收绳和放绳油马达都不转,可以确定平衡阀无故障:由油压已达到安全阀的开启压力,可以确定安全阀和旁通阀无故障。产生故障的可能原因有以下3个:换向阀故障:油马达故障:由于长期不用,滚筒的转动部分锈死,油马达不能带动滚筒转动。 3 检查
检查工作应本着先简单、后复杂,先可能性大的、后可能性小的原则进行。 (1)检查换向阀。由于左、右舷绞缆机液压系统及其元件完全相同,最简单的也是最可靠的检查方法是将左、右舷绞缆机换向阀输出端的软管互相对调连接,即用右舷绞缆机的换向阀控制左舷绞缆机的油马达,用左舷绞缆机的换向阀控制右舷绞缆机的油马达。软管对调连接后,右舷绞缆机的油马达工作保持正常,左舷绞缆机的油马达仍然不转,故可以确定换向阀无故障。 (2)检查滚筒的转动部分是否锈死。由于滚筒通过一对减速齿轮由油马达带动,因此,无论检查油马达还是检查滚筒,都须将油马达与滚筒的联结脱开,否则不能确定是滚筒的转动部分锈死还是油马达故障。拆下油马达,用杠杆盘车,滚筒转动自如,由此可以确定该绞缆机的故障是由油马达的故障引起的。 (3)油马达的检查。从绞缆机上拆下油马达,上实验台检查:分别向油马达的两个接口输入压力油,逐步提高通油压力,通油压力达10MPa,油马达仍不转动,但人力盘车却可使油马达转动,要查明引起故障的原因,须解体油马达进一步检查。 解体油马达,没有发现其内部零件损坏或锈蚀,却发现油马达的“十字形滑块联轴器”被“一字形滑块联轴器”所取代,分析如下:如图2所示, 油马达的输出轴与偏心轮是制成一体的,输出轴的轴心为O,偏心轮的轴心为O’,过O、O’两点作直线OO’,在该直线处于图示位置时,则当压力油通过配油轴进入该直线左侧的油缸时,作用在活塞上的油压通过连杆的轴线将力传递到偏心轮上,并指向偏心轮的圆心O’,由于O’与O之间具有偏心距,因此由这些力产生的合力就会对输出轴产生转矩,使油马达的输出轴逆时针转动:同理,当压力油进人该直线右侧的油缸时,则油马达的输出轴顺时针转动。随着油马达输出轴的转动,偏心轮的轴心。’绕输出轴的轴心O转动,所以直线O O’也以O为圆心转动。无论输出轴转到什么位置,总是位于直线OO’侧的油缸进油,另一侧的油缸排油,当直线00’转到与某个油缸的中心线重合时,则该油缸处于进、排油的过渡阶段。配油轴通过“十字形滑块联轴器”与输出轴连接,跟随输出轴转动,将压力油依次分配到相应的油缸,以驱动输出轴转动。当“十字形滑块联轴器”被“一字形滑块联轴器”所取代后,配油轴相对偏心轮就被转了90。角,使得OO’这条直线的左侧和右侧同时有泊缸通人压力油,两侧油缸对输出轴施以相反的力矩,使油马达“憋死”。
4 十字形滑块联轴器的制作方法 十字形滑块联轴器由两个互相垂直的带圆盘的滑块(平键)组成,两个圆盘之间用螺栓联结并用两个空心销钉传递扭矩,当扭矩过大时,销钉可以被剪断,以保护油马达。联轴器的材质可选中碳钢40Cr或45#钢,调质处理。十字形滑块联轴器的精度要求较高,其两个滑块的不对称度误差应不大于0.04mm,不垂直度误差不大于0.04mm,键宽与键槽的配合为,即滑块宽度为,以保证其滑动自如和配油精确。 为了保证十字形滑块联轴器的精度要求,加工十字形滑块联轴器时,应先将其制成一个整体(圆盘高度留切削余量),两个滑块的对称度、垂直度由机械加工保证,钻、绞两个销钉孔后再将其切开,插入销钉装配后,即可保证其原来的精度。 将油马达装复,绞缆机工作恢复正常工作。 |
|