中国网山东胜利油田3月8日讯 2016年,胜利油田海洋采油厂海二采油管理区聚焦老区开发质量和效益,实施了油水联动的‘组合’式油井挖潜,提高了单井投入和产出的性价比。海上埕岛主体区块中二区、南区、东区自然递减率控制在6%,含水上升率控制在0.8%,注水层段合格率达到85.4%,开发指标持续向好;油井措施挖潜增油19688吨,创效1915万元。

这是这个管理区交出的这样一份沉甸甸的保效创效成绩单。

该管理区开发管理的埕岛主体区块中二区、南区、东区均属于海上油田老区,随着近些年注水开发的深入推进,油藏注采矛盾突出的问题日益凸显,122口油井中有12%的油井含水上升快、产油效率低。

“以前一说油井挖潜,基本上就是通过调整油井电泵频率和油嘴大小来实现,简单粗犷,能增产就行。”海二采油管理区油藏地质主管师徐冬梅说,“在低油价寒冬期,我们聚焦老区开发质量和效益,实施了油水联动的‘组合’式油井挖潜,提高了单井投入和产出的性价比。”

徐冬梅介绍,所谓油水联动“组合”式挖潜,就是不只对油井电泵频率和油嘴进行调整,还要对油井对应的注水井采取相应措施,油水联动、双管齐下,不仅提高油井产量,还要提高注水效果和质量,为注水开发提质提效打牢长远基础。

在注采完善的区块,他们通过“增注+提液”的方式均衡地层流场,从而提高油井单井产能。CB12C—5注采井组注采关系完善,但由于井距极不均匀,导致平面注水流线的非均衡突进,造成近端油井CB20CB—8井含水由71.1%上升到82.6%,日产油却由25.8吨降至14.1吨。通过实施增注+提液的组合措施,CB20CB—8井日增油12.7吨,全年累计增油578.4吨,创效98.3万元。

在注采不完善的区块,他们实施注水井补孔,完善注采井网之后再提高油井产液量,提高单井产量。

对于地层边水比较活跃的区块,他们通过采取“注水井周期注水+提液”的办法,延缓含水突进,从而增加油井产能。

CB1G井区Ng53层边水比较活跃,管理区对该井区CB1GB—5、CB1GB—7、CB1GB—8等3口主力注水井实施周期性注水生产,3口井日注水量在265立方米上下波动,以延缓对应油井CB25GA—3井含水突进,然后对CB25GA—3井下大泵提高产液量。措施实施后,CB25GA—3井日增油15吨,年增效208万元。

“油水联动组合式挖潜不是简单的操作组合,而是完善注采井网、油水联动以及注水分层调配等多种手段的一体化持续调整,需要管理层和地质、开发等各路技术人员的统一决策和协作。”徐冬梅说,今年管理区继续深化单元目标化管理,提“三率”、控“两率”,改进挖潜措施,做精做实存量增效,推进海上老区开发提质提效。

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