广船国际南海机电分公司积极响应降本增效的号召,发动全体员工从本职岗位出发,从小事做起,“软硬”兼施,全方位砍成本、促发展。通过落实一系列措施,南机公司剪压床的平均生产周期缩短了5天,2012年完工产量同比增长136%,节约费用达107万元。

力降硬成本

随着物价的不断上涨,降低硬成本难上加难,然而南机公司下达“军令状”,从物资采购上着手,力砍采购成本,取得了良好成效。从2012年初开始,分公司采购部门为降低采购物资的价格,增加并更新合格供应商名录,加强供应商之间的竞争,以求得物美价廉。再通过严格的内部评审会,留下了信誉度最佳的供应商。方案实施后一举两得,不仅保证了采购物资的供货周期和质量的稳定,还使得总采购成本平均降幅达到3%。

削减软成本

广船国际南机公司积极发动全体员工深挖降本增效的潜能,共收到员工建议43条,采纳建议12条,节约费用约80万元。通过提升管理水平和优化生产工艺,全方位削减可不支出或少支出的软成本,使产品性能和生产效率得到更大提升。一方面,加强管理,大大降低库存物资,强化过程监控。对库存物资进行一次全面清理,根据采购周期重新调整库存物资目标数量,提高资金利用率,产品资金占用同比下降了50%,财务利息月均下降70%,财务费用与2011年同比下降54万元;制作工序跟踪卡,强化过程监控,生产保修率降低到3‰。另一方面,改良生产工艺,优化生产流程。经过反复实验,改变液压油的注入方式、优化油漆用量,对机架等较大结构件采用自动焊,并适时对生产管理进行调整,制定并运行了剪压床流水线总装生产模式,同时把附加值不高的非核心的零部件由自制改为采购等。

在降低成本的同时,南机公司创新技术,为产品增加了后衡梁、三角架等平衡系统,用控制器取代中间继电器、采用变频控制等。另外,还成功开发了多型附加值高的数控机型,进一步提升了产品的性价比和竞争力。

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